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根據(jù)這些年的工作實(shí)踐,現(xiàn)以Q12Y-20X3200液壓剪板機(jī)(見圖1-39)為例,對(duì)其常見故障與排除方法介紹如下。
(1)壓料缸動(dòng)作,壓緊板料后,刀架不下行。其原因有:①順序閥9在關(guān)閉位置時(shí)閥芯被卡住,或其控制腔進(jìn)油小孔被堵塞,使閥芯不能動(dòng)作從而無壓力油進(jìn)入工作液壓缸上腔,刀架不下行。排除方法是清洗順序閥、用氮?dú)獯祾咭簤合到y(tǒng)管線,并更換或過濾油箱內(nèi)的液壓油。②主油路溢流閥3的彈簧疲勞或斷裂,造成液壓系統(tǒng)只能達(dá)到低壓( 3.5MPa以下),推動(dòng)不了順序閥。排除方法是更換溢流閥彈簧或溢流閥。
(2)壓料缸和刀架同時(shí)動(dòng)作:其原因是:順序閥9的彈簧疲勞或斷裂,當(dāng)系統(tǒng)壓力稍有上升,順序閥的閥芯就動(dòng)作,壓力油進(jìn)入液壓缸上腔,使刀架和壓料缸同時(shí)動(dòng)作,這時(shí)就得更換彈簧或順序閥。有時(shí)剪板機(jī)工作一段時(shí)間后才出現(xiàn)該故障,這是由于閥9閥芯上的阻尼孔堵塞,造成控制住塞的回油無法通過彈簧腔流回油箱,進(jìn)油經(jīng)縫隙漏到閥芯底部的壓力油也無法排出。隨著時(shí)間的延長,作用在閥芯底部的油壓增高,推動(dòng)閥芯上升,使順序閥變成一個(gè)常通閥而失效。排除方法是將順序閥拆下清洗,吹通阻尼孔。
(3)刀架下行剪板后不返程。出現(xiàn)此故障,首先應(yīng)檢查返程換向閥17是否動(dòng)作到位。如果正常,就是液控單向閥is或to的故障,不是控制油路堵塞,就是液控單向閥的控制柱塞卡死或推桿斷裂,使液控單向閥不動(dòng)作,從而無壓力油進(jìn)入液壓缸返程腔或工作油腔液壓油不能回油箱,使少、架不返程。排除方法是清洗或更換液控單向閥。
(4)停止剪切后刀架自然下落:這主要是換向閥17不到位或泄漏,使液壓缸下腔連同蓄能器16的油壓迅速下降所造成。應(yīng)當(dāng)清洗或更換閥l7。如果是停機(jī)很長時(shí)間(4h以上)才掉刀,則是溢流閥12或閥17少量泄漏造成。應(yīng)修理閥17和12。
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