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目前,上海WY-100型全液壓挖掘機(jī)已得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,根據(jù)用戶(hù)事年使用實(shí)踐?,F(xiàn)將該機(jī)液壓系統(tǒng)常見(jiàn)故障的排除方法介紹如下。
(一)行走液壓馬達(dá)A,B油管(兩個(gè)主油管)頻繁爆裂的原因及排除
行走液壓馬達(dá)A、B油管頻繁爆裂,其主要原因是變速之后,雙速閥閥芯未能及時(shí)回位致使進(jìn)油口和回油口未能接通,引起壓力瞬間過(guò)高,造成油管爆裂,排除方法如下。
(1)適當(dāng)增加雙速閥彈簧的彈力。在操縱壓力解除之后,閥芯在彈簧的作用下能順利復(fù)位。但必須注意,增加彈簧的彈力。不能靠增加墊片的方法來(lái)提高彈簧彈力,可適當(dāng)伸長(zhǎng)彈簧或更換新彈簧,
(2)研磨雙速閥的閥芯和閥孔。除掉毛刺,使閥芯在閥孔內(nèi)活動(dòng)自如、無(wú)卡滯。
(3}操作要正確。例如,引走過(guò)程中由慢速變快速或快速變慢速,不能在行走過(guò)程中扳動(dòng)工況選擇閥手柄,使行走速度變慢或變快。正確的方法是,無(wú)論變換任何速度,必須首先讓挖掘機(jī)停止行走,再扳動(dòng)工況選擇閥手柄,變換所需速度的位置后,再行走。
(二)關(guān)于行走跑偏原因的變找與排除
如果挖掘機(jī)發(fā)生跑偏,在認(rèn)為液壓馬達(dá)正常,履帶調(diào)整正確的情況下,可分段進(jìn)行檢查。首先檢查壓力,先檢查行走慢的那一邊,從組合閥開(kāi)始,拆掉組合閥限壓閥上的兩根油管,用悶頭悶死出油口,再拆掉另一組組合閥上的兩根行走油管。起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),拉動(dòng)有悶頭的那一組閥的行走操縱手柄,看壓力是否能達(dá)到要求,再觀察另一組閥拆掉油管的限壓閥的A}孔是否有油流出。如果玉力正常,另一組閥的A B孔又無(wú)油流出,即認(rèn)為故障不在組合閥。如果壓力達(dá)不到正常值,說(shuō)明內(nèi)泄漏嚴(yán)重。如果另一組的AB孔有油流出,說(shuō)明兩組閥串通,能使之串通的唯一途徑是梭形閥,要檢查梭形閥的密封性或更換梭形閥。
如果閥組正常,就可按順序檢查中央回轉(zhuǎn)接頭。回轉(zhuǎn)接頭油道很多,相互之間最容易串通。檢查的方法是,拆掉兩只行走液壓馬達(dá)的AB油管,一只液壓馬達(dá)的Ah油管用堵頭堵死,另一只則不堵。起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),拉動(dòng)堵死油管的那一只液壓馬達(dá)的分配閥,檢查壓力是否正常(要確認(rèn)兩只補(bǔ)油閥是完好的),再看沒(méi)有堵堵頭的那一只液壓馬達(dá)的幾召油孔是否出油,如果壓力不正常,沒(méi)有堵堵頭的AB油孔又出油,即認(rèn)為中央回轉(zhuǎn)接頭內(nèi)的油道密封不好、油已互相串通,需修理或更換中央回轉(zhuǎn)接頭內(nèi)的密封件。中央回轉(zhuǎn)接頭內(nèi)的第二、第四油槽是左行走液壓馬達(dá)的AB油孔;第三、第五油槽是右行走液壓馬達(dá)的A}油孔,如果第二和第三油槽串通或第四和第五油槽串通,即行走不正常。
(三)液壓缸活塞桿在伸出時(shí)。產(chǎn)生爬行的原因及排除
活塞桿在伸出時(shí)產(chǎn)生爬行,主要原因是液壓缸內(nèi)的密封件和缸壁的配合不佳.從靜摩擦到動(dòng)摩擦?xí)r阻力較大造成的,就是說(shuō)液壓油剛剛推動(dòng)活塞時(shí)阻力大,在這一瞬間,壓力急劇上升,緊椎活塞,摩擦隨之減弱,就形成了外觀有爬行現(xiàn)象。這種現(xiàn)象只有在新裝配后容易出現(xiàn),經(jīng)過(guò)反復(fù)運(yùn)動(dòng),爬行就會(huì)自然消失,如果繼續(xù)有,就須檢查各密封件裝配是否正確和完好,a挖掘時(shí)此種現(xiàn)象是不會(huì)發(fā)生的,因?yàn)檫@時(shí)阻力很大,壓力油的力量全部用來(lái)克服工作阻力。
(四)前組閥進(jìn)油短管經(jīng)常破裂原因
除了該組閥的工作壓力超過(guò)規(guī)定值外,最根本的原因是,由于限速閥的閥芯在閥孔內(nèi)活動(dòng)不靈活,有卡阻現(xiàn)象。造成由梭形閥過(guò)來(lái)的工作油不能正常推開(kāi)限速閥,使回油暢通,致使回油阻力增加,引起瞬間壓力升高,油管破裂。只要研磨和拋光限速閥的閥芯和閥孔.使之活功靈活,故障即叮排除口
〔五)產(chǎn)生動(dòng)臂液壓缸、斗桿液壓缸、鏟斗液壓缸的活塞桿只會(huì)伸出,不會(huì)收進(jìn);并且回油壓力異常升高,油管接頭斷裂,發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷增加的原因:
出現(xiàn)上述故障,除了閥芯不在正常位置外。其主要原因是由于梭形閥裝反所致。分析其上作原理可知,前后兩組四路組合閥依照各自不同的工作情況,分別引來(lái)各自的工作壓力油,通過(guò)梭形閥,推開(kāi)限速閥,打開(kāi)總回油路,使整個(gè)液壓系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài),即各閥組及所有執(zhí)行元件能夠正常進(jìn)油和回油。當(dāng)梭形閥裝反,即把梭形閥上后組閥的進(jìn)油門(mén)誤接到梭形閥的出油口,而把出油口接到后組閥的進(jìn)油口,此時(shí),總回油路上的限速閥得不到梭形閥引來(lái)的工作壓力油來(lái)克服限速閥彈簧的彈力,無(wú)法把限速閥推到回油位置,此時(shí)的限速閥在彈簧的作月下處于關(guān)閉總回油路的位置。此時(shí)從液壓泵輸出的壓力油,由于沒(méi)有回路,閥組各管路的壓力異常升高,造成油管破裂。如果在這種情況下拉動(dòng)分配閥,液壓缸無(wú)桿腔容積大.壓力大,還能勉強(qiáng)推動(dòng)活塞桿伸出,但無(wú)力;而液壓缸有桿腔容積小,壓力小,無(wú)法克服無(wú)桿腔的阻力,外觀表現(xiàn)為活塞桿無(wú)法收進(jìn)。由于總回油路不通,閥組及油管壓力異常升高,柴油機(jī)負(fù)荷加重。只要正確組裝梭形閥,故障即可排除。
(六)不能實(shí)現(xiàn)合流,行走沒(méi)有快速的原因
在工況閥位置正確,電磁閥和合流閥無(wú)卡滯的情況下,出現(xiàn)這一故障的主要原因是由于背壓閥彈簧彈力嚴(yán)重不足或斷裂所造成的。分析該機(jī)工作原理可知,在液壓系統(tǒng)總回油路的最后一道關(guān)口設(shè)置了一個(gè)背壓閥,使整個(gè)回油系統(tǒng)有1. 2MPa的回油壓力,合流閥便是利用這個(gè)壓力來(lái)推動(dòng)閥芯實(shí)現(xiàn)合流的。所以當(dāng)背壓閥彈簧斷裂,整個(gè)回油系統(tǒng)的壓力降低,指揮系統(tǒng)沒(méi)有足夠的壓力來(lái)推動(dòng)合流閥或雙速閥。因此不能實(shí)現(xiàn)合流或行走快速。更換背壓閥彈簧,使回油壓力達(dá)到正常值,問(wèn)題就解決了。